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單級單吸離心泵介紹與原理

2011
10-08

16:59:10

分享:
1999
來源:上海迦泉泵業制造有限公司
  單級單吸離心泵介紹與原理:
  
  離心泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同時還起到冷卻、
  
  防塵、防銹以及吸振等作用。搞好設備潤滑是保證設備正常運轉。減少設備磨
  
  損,防止設備事故,降低動力消耗,延長修理周期和使用壽命的有效措施。
  
  我廠焙燒爐循環水系統所使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術參數如下:
  
  型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚程20m,軸功率18.5kw,轉速
  
  1450r/min。
  
  這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏)機械潤滑油潤滑。由于
  
  設計原因動密封泄漏非常嚴重,不但造成機油大量浪費,軸承燒壞,而且污染
  
  環境,不利于設備的安全運行及文明生產。在幾年的工作中,為了解決這一問
  
  題,多次進行小改小革。
  
  1、潤滑方式改造的歷程
  
  1.1毛氈密封改為單層骨架油封原軸承箱密封是用毛氈密封,示意如圖2。
  
  泄漏非常嚴重,每臺泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地面上油污厚
  
  厚一層。
  
  為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
  
  ①對軸承箱的內外端蓋進行加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一
  
  個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
  
  ②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進去,并正確安裝。
  
  經過改造后,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左
  
  右,每臺泵年消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛生,杜絕了由于缺油
  
  造成軸承、軸損壞事故的發生,使設備運行完好。
  
  1.2單層骨架油封改為雙層骨架油封
  
  為了使泄漏量更加減少,根據軸承箱端蓋的結構情況,又提出了改造方案,把
  
  軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封,示意
  
  圖如圖4:
  
  試運行表明,這種方法對防止漏油在短期內是非常有效的。但連續運行6個月以
  
  后,由于骨架油封磨損又會增大泄漏量。
  
  2、潤滑脂代替潤滑油
  
  目前,又便宜又無泄漏的密封裝置還沒有,有的密封效果好,但價格昂貴,經
  
  濟上不可行。經過調查研究,決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑。
  
  3、骨架油封的缺陷
  
  將毛氈油封改為骨架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是也有明顯的缺陷。
  
  在實際工作中,因為骨架油封壽命較短,需要經常更換,在更換骨架油封時,
  
  需要將設備全部解體,一方面增加工人勞動強度,另一方面在設備解體檢修過
  
  程中,有時會造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設備經濟管理要求,但如
  
  果不換油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命。總之,實踐證明
  
  :骨架油封沒有*解決這種結構的軸承箱漏油問題。
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